在鞍鋼股份煉鐵總廠,一場圍繞遙控器的小改造,讓爐前操作從“一控多”的手忙腳亂變?yōu)椤耙粚σ弧钡木珳誓媚?,用實打?qū)嵉母脑斐晒呀当驹鲂阍诿恳淮伟存I上。
5月25日,在煉鐵總廠2號高爐爐前作業(yè)現(xiàn)場,操作人員通過遙控器按鍵,精準操控出鐵口的設(shè)備,整個過程精準高效?!耙郧耙慌_遙控器同時操控兩臺設(shè)備,看著省了硬件錢,實則全是‘隱形坑’?!彪姎鈾z修作業(yè)區(qū)點檢員劉富昌說,爐前高溫高塵的環(huán)境下,信號經(jīng)?!按_”,一不小心就容易誤觸,安全風險直接拉滿。而且一臺設(shè)備“鬧脾氣”,另一臺也跟著“躺平”,排查故障費時又費力,非計劃停機更是直接造成效益流失。再加上只能雙鐵口作業(yè),產(chǎn)能被牢牢卡住脖子。
面對這一生產(chǎn)堵點,劉富昌組建攻關(guān)小組,經(jīng)過反復(fù)論證,最終敲定“專機專控”改造方案。改造實施正值生產(chǎn)攻堅的關(guān)鍵期,施工只能搶抓檢修間隙與短暫休風時段穿插推進。攻關(guān)人員頂著爐前高溫,蹲守在設(shè)備旁狹小局促的空間內(nèi)重新排布硬件線路。控制程序優(yōu)化更是容不得半點偏差,劉富昌帶領(lǐng)組員逐條比對、逐項調(diào)試。為實現(xiàn)發(fā)射器與接收機精準綁定,他們一遍遍模擬實操操作,逐一破解信號干擾、程序沖突等難題。經(jīng)過3天奮戰(zhàn),實現(xiàn)發(fā)射器與接收機一對一精準綁定,徹底告別了以往操作混亂的困擾。
改造落地后,現(xiàn)場生產(chǎn)成效立竿見影。設(shè)備信號串擾、聯(lián)鎖停機、操作混亂等問題徹底解決,各類安全隱患有效清零,設(shè)備維保成本、非計劃停機損耗大幅下降?!半m然改造新增了部分遙控器硬件成本,但整體收益十分可觀?!眲⒏徊硎荆脑旌?,高爐可實現(xiàn)三鐵口同步高效出鐵,渣鐵循環(huán)更為通暢,高爐利用系數(shù)穩(wěn)步攀升,每年可增收創(chuàng)效30萬元左右,成功實現(xiàn)安全、產(chǎn)能、成本三重提升。

